“新分馏塔项目运行后,装置操作弹性、运行平稳率、产品收率都达到了设计要求,非常理想。”近日,长岭炼化焦化装置新分馏塔项目顺利通过了各方技术验收,岗位负责人详细介绍了项目运行情况。
长岭炼化焦化装置的处理能力为120万吨/年,旧分馏塔已运行20多年,塔壁多次发生腐蚀穿孔,且在运行过程中有焦粉携带至下游装置的现象,严重影响后续生产。为消除隐患,工程技术人员经过多方分析论证,决定启动装置分馏塔更新改造。
新分馏塔项目在总体装置布局上,对分馏塔、循环油泵及回流泵位置进行了优化调整;在内部结构上,增设了喷淋系统,有利于增加装置液相产品收率、提高装置生产效益;在外部工艺上,增加了一台分馏塔底循环油过滤器,与原有过滤器并联,以保证系统正常切换或备用运行,还新增了稳定汽油出装置机泵,提高装置物料平衡度;在安全运行防护方面,则在重要部位安装了快速切断阀、可燃有毒气体报警、火灾报警系统及视频监控等。
面对施工环境复杂、周期长、作业量大等困难,长岭炼化各部门紧密合作、协同统筹,不断细化项目施工方案,加大施工人员入场安全教育培训、考核力度,加强施工器具、管材入场管控,细致做好各类准备和交底工作,明确管材切割、焊接及安装等工序数据,确保项目安全高质量推进、顺利实现中交。
自新分馏塔试运行以来,彻底消除了基础设备安全隐患,装置总平稳率超过90%,汽柴油等高价值产品收率大幅提高,成效显著。(张勇尹敬森)